冀中能源峰峰集團堅持科技創新解決生產“疑難雜癥”
冀中能源峰峰集團堅持科技創新,大力開展科技攻關,深入推進“機械化換人、自動化減人”,切實解決安全生產“疑難雜癥”,促進生產效率和生產效益不斷提高。
該集團大淑村礦針對以往風門上所使用的箱式連鎖器成本費用高、損壞頻繁、維修量大,而且損壞后內部零件無法自行更換,風門聯鎖繩易發生松動造成風門聯鎖失效的問題,結合現場實際,多次反復試驗,制作了風門聯鎖繩固定三角架,將其固定在風門上,用于固定聯鎖繩和聯鎖器,確保了風門聯鎖可靠、通風系統穩定。同時,利用井下回收廢舊鋼管制作成套筒式風門聯鎖裝置,實現了井下風門的自動聯鎖,大大降低了維護成本,且可回收復用,減少了購置箱式連鎖器的費用,有效節約材料成本9萬余元。
該集團新屯礦針對井下所有25KW、40KW調度絞車大多存在鋼絲繩跑偏現象,組織骨干力量,進行設計,繪制草圖,在調度絞車前邊利用絞車地錨螺絲,固定“調度絞車導向排繩裝置”,運用深槽滑輪轉動+腳踏拉簧拽動滑輪進行排列導向的原理,創新制作了調度絞車排繩裝置,實現了調度絞車運轉的人工操作排繩,進一步增強了安全系數,提高生產效率,確保了安全運轉。抽放區為確保順層鉆孔施工安全,對井下打鉆防噴裝置進行改制,創新制作了防噴+降塵一體裝置,實現了施工順層鉆孔時孔口降塵和邊打邊抽,促進了礦井安全生產。該裝置制作一個成本為500元,外購一臺需用3000元,共節約成本15000元。
該集團牛兒莊采礦公司針對生產用水“硬度”較高,會造成采煤工作面支架閥組“竄液”,給生產任務完成帶來了很多困難的問題,引進了一套凈化水站。凈化水站無需外接動力,依靠水壓自動運行,運行時,凈化后的水和乳化液自動配比儲存在水箱,供給中央泵站輸送給采煤工作面。對于距離較近的采掘工作面,通過高壓管路連接,可以直接滿足頂板支護等生產需求,對于距離較遠的采掘工作面,可以通過加設“液壓分站”的方法,加壓后滿足生產需求。
該集團羊東礦積極推進薄煤綜采成套裝備實現機械化開采連續轉載,推廣使用掘錨一體機及配套帶式輸送機等成套裝備,積極探索深部巷道支護技術,推廣可視化膠帶運輸機、永磁電機+自清煤機尾滾筒等新科技、新技術,減少作業人員,杜絕機電事故,提高工作效率。在回采、掘進后路安裝可視化數字集控裝置、無極繩連續運輸技術、在主煤皮帶等崗位安裝自動化監控,實現了無人值守,精減崗位人員21人。
該集團天擇公司發揮技術優勢和人才優勢,成功研制了自清煤螺旋滾筒,減少了機尾膠帶跑偏現象,降低了職工勞動強度,提高了本質化安全生產水平,目前已成功應用到峰峰集團各礦井和省外多家用戶,預計直接創效210余萬元。
(峰峰集團新聞傳媒通信中心 李騰)