提質增效 減人提效
冀中能源峰峰集團成功運行井下煤矸自動分離系統
10月20日,記者在冀中能源峰峰集團孫莊采礦公司井下北翼地區看到,一個由9根滾動軸組成的大型震動篩正在進行煤矸自動化分選。只見煤矸混合物從主皮帶上源源不斷輸送過來,被拋送到滾動篩上的瞬間,就被滾動篩進行了自動化分選,實現了煤進煤倉、砟進砟倉。經過兩個月的試運行,篩選分離效果良好,經濟效益明顯,不僅降低了原煤灰分5至6個百分點,還降低了地面選矸、排矸難度,減少用工8人,預計年可創效達上千萬。據悉,這是該集團井下首套煤矸自動分離系統,同時在全國也尚屬首例。
該公司生產地區已無大煤可采,原煤生產地區主要集中在山青、野青薄煤層,兩個煤層都不同程度含有夾矸。同時礦井掘進煤占礦井原煤產量比重約1/3,煤層不穩定、地質構造復雜,小斷層、隱覆斷層多;加上煤層較薄,多為1米左右,巷道掘進時必須達到2.5米高度以上,并且摸頂、破底板厚度也要在1.2—1.4米左右才可掘進,這就造成掘進時大量巖石不可避免地進入原煤生產系統,造成掘進煤灰分高、煤質差,嚴重影響著企業經濟效益。
為攻克這一卡脖子的關鍵難題,該公司成立技術攻關組,聚焦煤矸分選難題開展調研和考察,最終作出了在井下建立滾動篩煤矸自動化分選裝置的決定。他們通過對滾動篩市場進行考察,選擇優良滾動篩,以及結合廠家技術人員一遍遍的下井勘察現場、論證分析,最終制定出三部運輸皮帶合并后再經滾動篩集中分選的安裝方案:在北翼一部皮帶中間新設計一條巷道與主皮帶巷貫通,完成新巷道鋪設皮帶與主皮帶的搭接,北翼原煤通過新皮帶與主皮帶匯合;南翼利用現有巷道整修擴幫后,將運輸皮帶延長至主皮帶;同時完成與之配套的砟倉工程三條運輸系統合并后,在主皮帶機頭后30米處安裝大型滾動篩進行煤矸分離,整個方案設計優、工期短、效果佳。
該工程于今年2月開工,在不影響生產的情況下,7月末滾動篩及山青皮帶第一條運輸系統安裝調試完畢,8月末南翼皮帶第二條運輸系統調整完畢,9月末北翼皮帶第三條運輸系統調整到位,并實現一次試車成功,從而實現了三條出煤系統全部通過滾動篩進行分選,篩下物進煤倉、篩上物進砟倉的目標。
(峰峰集團孫莊采礦公司 王暢平)